科技手段节能增效,一线员工“有一套”

科技水平日新月异的今天,传统工业生产线如何运用现代科技手段提升管理水平,实现节能增效?近期,陕钢集团龙钢公司轧钢厂一线技术人员以“系统成本再降100元”为出发点,从能源消耗着手,运用技术节能等手段,降低煤气消耗量,为“节能增效轧制”再添动力

小改造,突破瓶颈增效益

孔板流量计是测量煤气流量的关键设备棒材三线加热炉区域共三台流量计,使用中发现加热炉三段煤气流量总和与总管流量相差太大,操作人员无法确定煤气流量参数,煤气瞬时流量无法得到有效调节,造成煤气浪费。经技术人员现场观察,发现加热炉三段流量计测量孔板被煤气严重腐蚀,孔板两边管道内部堆积了大量铁锈灰尘杂质,导致测量精度下降。

经技术人员查阅资料,现场讨论,决定将孔板从标准孔板改为圆缺孔板,并将原铸铁材质更换为不锈钢材质,从而增加了流量计的耐腐蚀性稳定性以及加热炉煤气流量的准确性,有助于提高煤气利用率,减少不必要的煤气损耗

改造实施后,流量计准确率得到大幅提高,为操作人员提供可靠的数据支撑,经测算此举不仅可节约备件费用3万余元,同时因显示准确,操作可精准判断,煤气用量较改造前降低0.5立方米每吨,年可节约煤气成本6万余元。

新发明,节能增效再发力

高线加热炉钢坯监控画面中只显示进料空步,无法区分物料热坯还是冷坯。操作人员无法直观进行控温,只能靠炉膛整体温度进行加热,易导致煤气消耗加大,造成炉体氧化烧损等问题

针对这一问题,技术人员根据工艺要求对炉内显示画面进行改进,将不同状态的钢坯用不同颜色标记出来,用紫色绿色分别标记热坯、冷坯,空步和标识位用红色表示,并跟随生产动态移动。这样可直观地显示炉内物料状态,有利于操作人员判断,随时调火控温,保证每根钢坯都加热到位,从而减少煤气空耗和氧化烧损。

方法实施后,经测试评估,高线煤气较改造前降低1.02立方米每吨,氧化烧损降低了0.01%,年可节约费用15万余元。(邓子超 雷玉妙